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FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

簡介數控系統型號:FANUC 0MCPMC故障現象:機床在進行自動加工時,執行換刀動作,Y軸和Z軸已經回到了換刀點,但是刀庫不能執行旋轉指令,沒有向正方向轉動

數控機床換刀時間過長報警怎麼調

數控系統型號:FANUC 0MC

PMC故障現象:

機床在進行自動加工時,執行換刀動作,Y軸和Z軸已經回到了換刀點,但是刀庫不能執行旋轉指令,沒有向正方向轉動。

原因分析:

1、PMC與刀庫旋轉有關的輸入輸出訊號丟失。

2、刀庫正轉繼電器故障。

3、I/O介面板故障。

故障檢測處理步驟

1、查閱梯形圖中有關刀庫旋轉的部分。從監控中可以看出,與刀庫旋轉有關的訊號已經進到PMC的輸入點中,且輸出訊號也有了,但是輸出點Y82。3所連線的繼電器624-K5沒有吸合,“刀庫正向旋轉”動作不能出現。

2、根據以往的經驗,這種繼電器效能不太好,經常發生故障。於是將它更換成HH54P-FL型小型繼電器(這種繼電器自帶有續流二極體,連線線圈時要注意正、負端子,否則會產生故障)但是刀庫仍然不能正向旋轉。

3、檢查CNC主機板上的I/O介面板。從機床的電路圖上,找出輸入到624-K5線圈的線號為624215,它連線到I/O介面板上插座M19內的12號插針,順著此插針連線到印刷電路板上的銅箔條,找到了Y82。3輸出點的驅動積體電路TD62107P。仔細檢查發現,TD62107P表面上有一條細小的裂紋,但是由於條件所限,無法檢測TD62107P到底有沒有故障。

4、在通常情況下,應該試換整塊介面板。但是根據反饋資訊,這種介面板已經停止生產了。由於機床急需使用,於是設法買到了整合款TD62107P進行更換。機床通電後,輸入換刀指令,動作完全正常,故障得以排除。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

數控系統型號:FANUC 0i Mate-TD

PMC故障現象:

機床X、Z軸限位報警

原因分析:

PMC限位輸入訊號故障

故障檢測處理步驟:

1、顯示屏出現如下報警。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

2、檢查限位線路的通斷情況正常,電壓訊號正常,I/0輸入點位不對,此時應對I/O 模組的連線情況以及地址分配是否正常進行檢查。

3、按面板上[SYSTEM]按鍵→[+]擴充套件按鍵找到[PCMMNT]按鍵,按下該按鍵以及[+]擴充套件按鍵找到[I/O LINK]按鍵,按下該按鍵即可看到顯示屏顯示CNC連線的I/O模組資訊(如下圖:00組A8分離式I/O板),根據實際連線的I/O模組情況可診斷I/O LINK連線是否正常,若不正常檢查連線情況,正常則進行I/O地址分配。

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4、按面板上[SYSTEM]按鍵→[+]擴充套件按鍵找到[PMCCNF]按鍵,按下該按鍵以及[+]按鍵找到[設定]按鍵,按[設定]按鍵進行PMC畫面設定。透過[→]方向按鍵選擇“編輯許可”允許,“編輯後儲存”允許,“RAM可寫入”允許,如下圖示:

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5、在上圖中按下[+]擴充套件按鍵找到[模組]按鍵,按下該按鍵進入如下畫面。

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6、

按下[操作]按鍵進入下一級選單找到[編輯]按鍵並按下,按格式、原理圖輸入組。基板。槽。/地址位元組分配數,例如0。0。1。/16,表示該I/O模組為0組0基板1槽,地址為輸入X0-X15共計16個位元組。

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7、當輸入上述分配表示式後,按下[結束]按鍵,系統會提示“程式要寫到FLASH ROM中?”此時按下[是]按鍵完成輸入I/O地址的分配。

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8、接下來對輸出Y地址進行分配,進入[模組] →[編輯]畫面按[→]方向鍵選擇Y地址,根據原理圖選擇Y地址的初始地址並輸入組。基板。槽。/地址位元組分配數,例如0。0。1。/8,並按下“結束”按鍵。

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9、系統會提示“程式要寫到FLASH ROM中?”此時按下[是]按鍵完成輸出I/O地址的分配。

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10、當輸入與輸出I/O模組分配完畢後,斷電重啟,分配I/O地址生效。生效後按[SYSTEM] →[+]→[PMCMNT] →[訊號]按鍵,搜尋到剛分配的輸入地址X0,並根據PMC梯形圖的內容驗證I/O輸入分配是否正確。

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數控系統型號:FANUC 0i-MA

PMC故障現象:

在加工過程中,每當執行到M06換刀程式時,突然跳到下面的插補程式,沒有更換刀具而直接使用原來的刀具加工。此時,後面刀庫中的刀具仍然處於待選過程中。

原因分析:

1、換刀機構故障

2、PMC梯形圖與換刀有關的成語和引數錯誤

故障檢測處理步驟:

1、在MDI手動輸入方式下,單獨執行“T2;MO6;”換刀程式,可以正常地交換刀具,說明換刀執行機構在正常狀態。

2、再執行換刀和插補連貫程式“T2;MO6;G01 X200。0 Y150。0;M30”,還是不能交換刀具。

3、開啟PMC梯形圖的引數介面,檢視與換刀有關的一些程式和引數,並與另外一臺正常工作的同型號機床機型比較。有關的一些定時器、計數器的狀態完全一致,資料表也沒有區別。但是在保持繼電器K03#1中,故障機床的狀態是“1”,而正常機床的狀態是“0”。

4、修改故障機床中的程式,蔣保持繼電器K03#1的狀態更改為“0”,這條指令的作用可能是定義換刀功能,而故障的原因可能是外部干擾導致K03#1的狀態發生改變。

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數控系統型號:FANUC 16i

PMC故障現象:

停用幾天後,再次起動時Z軸不動作,手動方式、手輪方式、回零方式、MDI方式都不行。但是X軸、Y軸、B軸、C軸的動作完全正常。

原因分析:

1、操作面板上的“Z軸聯鎖”按鍵“ZLOCK”故障。

2、Z軸驅動器故障

3、Z軸的PMC起動程式異常

故障檢測處理步驟:

1、在機床的操作面板上,有“Z軸聯鎖”按鍵“ZLOCK”,它是一個帶鎖的按鈕。檢查這個按鈕,不在“鎖定”位置,但不影響Z軸的起動。

2、利用替換法,將Z軸數字驅動器與Y軸交換,此時Y軸可以正常移動,由此排除了Z軸數字驅動器的問題。

3、查閱電氣維修資料,在梯形圖DGN G130中,G130。0~G130。8對應1~8軸的互鎖訊號。其中G130。0對應與X軸,G130。1對應於Y軸,G130。2對應於Z軸,如圖所示。當訊號為“0”時,禁止對應的軸移動,若正在移動則減速停止。當訊號為“1”時,對應的軸可以起動。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

4、對梯形圖的狀態進行檢查,G130。1的狀態也是“1”,但是G130。2的狀態為“0”。從提醒可知,如果要求G130。2為“1”,必須使診斷引數K11。1的狀態為“1”。

5、將梯形圖程式中的診斷引數K11。1設定為“1”,重新起動後,機床恢復正常工作。

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數控系統型號:FANUC 0i

PMC故障現象:

在自動加工過程中,刀具接觸到工件後,有時主軸突然堵轉。而此時各個進給軸仍然在執行進給插補運動,直到進給軸運動受阻,系統出現伺服過電流報警時,機床才能停下來。因此經常造成刀具損壞和產品報廢。

原因分析:

機床PMC程式沒有設計進給軸與主軸協調工作的聯鎖程式,所以主軸停止時進給沒有停止。

故障檢測處理步驟:

1、按照安全要求,當各種偶然情況(如換擋、系統電壓不穩等情況)引起主軸停轉時,所有進給軸應該與主軸協調一致,同時停止進給運動。這臺機床僅僅在自動換刀的PMC邏輯關係中設計了這種聯鎖程式,因此需要在原來的基礎上,增加一個主軸旋轉的限制條件來達到上述要求。

2、經多次除錯後,所修改的PMC程式段如圖所示。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

主要訊號的定義如下:F003。3:MDI手動資料輸入確認訊號;F003。4:宣則DNC運轉確認訊號;F003。5:選擇自動執行確認訊號;F045。1:序列主軸速度零訊號。

圖中的G008。0是PMC傳送給CNC的全軸互鎖訊號。在它的輸入控制點中,增加了R800。0的常閉觸點用於互鎖。在MDI、DNC、AUTO三種操作方式下,若機床處於切削進給(F002。6)或螺紋切削(F002。3)狀態,則R800。0的輸出狀態與主軸速度零訊號(F045。1)有關。若主軸速度為零,則F045。1為“1”,內部繼電器R800。0的狀態為“1”,G008。0為“0”,各軸得以互鎖;若主軸速度不為零,則F045。1為“0”,R800。0為“0”,互鎖得以解除。

3、經處理後,不會再出現主軸已經停轉,但是各個軸仍在進給的現象。如果主軸沒有旋轉,就會進入互鎖狀態,任何G程式碼指令都不能執行,但可透過改變加工程式的順序解決這一問題。

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數控系統型號:FANUC 0i

PMC故障現象:

在自動加工過程中,當主軸進行高檔、抵擋轉換時,主軸已經停止轉動,但是進給軸仍在繼續運動。由此常常造成刀具損壞或浪費材料。

原因分析:

主軸在高檔、低檔轉換時,需要一小段時間。如果此時加工程式中的S指令與各軸進給指令在同一程式段,就極有可能出現上述故障現象。

故障檢測處理步驟:

1、為了避免這種情況,需要修改PMC程式。

2、可以採用FANUC系統的主軸到達訊號G29。4(SAR)來進行處理,在原來梯形圖的基礎上,增加如圖所示的部分梯形圖。

圖中各輸入點的含義是:X005。0——主軸低速檔;X005。1——主軸高速檔;F034。0、F034。1——齒輪選擇訊號(輸出);G070。4——反向迴轉指令(序列主軸);G0070。5——正向迴轉指令(序列主軸);F045。3——速度到達訊號(序列主軸);G007。2——主軸速度選通訊號;G029。5——主軸定向訊號。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

從梯形圖可知,在輸入點所提供的主軸旋轉條件中,若有一個沒有得到滿足,主軸速度到達訊號G029。4為“0”。此時,機床僅能執行在G00快速定位語句段,而不會執行G01、G02、G03等插補進給的指令語句段。

3、在修改梯形圖的基礎上,還需要對有關的功能引數進行正確的設定。

(1)將3708#0引數(是否需要檢查主軸速度到達訊號)設定為“1”,表示需要檢查(如果不需要檢查,則設定為“0”)。

(2)將3715#0引數(在各軸執行移動指令之前,是否需要確認主軸速度到達訊號)設定為“0”,表示需要確認(如果不需要確認,則設定為“1”)。

(3)將3740引數(從執行S功能開始,至檢查主軸速度到達訊號的時間)設定為200(其設定的範圍是0~255ms)。

(4)按上述步驟進行設定後,故障得以徹底排除。

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數控系統型號:FANUC BESK 7CM

PMC故障現象:

Z軸在自動進給過程中,主軸有時突然停止運轉,並撞壞刀具,但是沒有出現任何報警資訊。

原因分析:

1、電機本體或者換向器故障

2、主軸驅動器故障

3、主軸驅動器引數影響

4、PMC程式不合理

故障檢測處理步驟:

1、拆開主軸電動機後端蓋,檢查電樞和測速發電機的換向器,都在完好狀態。試更換15KW的主軸電動機,也不能解決問題。

2、試改變主軸運轉方向和運轉速度,或改用不同的齒輪檔位,故障還是時有時無。

3、試更換主軸伺服驅動板、改變伺服驅動板的各項速度引數,故障仍然存在。

4、操作自動換刀裝置(ATC),發現在刀庫旋轉時,故障特別容易出現。如圖所示為主軸正轉控制梯形圖,利用主軸正轉控制梯形圖對其進行監控,發現此時控制正向旋轉的軟繼電器SPFM很不穩定。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

在主軸正向旋轉的外部條件中,SPTC是主軸刀具夾緊到位訊號,TBACK是機械手“換刀完成”訊號。TBACK實際上是ATC裝置中的“刀套回庫到位”開關。

5、檢查SPTC沒有問題。在機床靜止不動的時候,TBACK沒有問題。但是在刀庫旋轉選刀時,發現TBACK開關不斷地受到振動,觸點時通時斷,訊號時有時無,導致PMC的軟繼電器SPEM不能保持得電狀態,造成主軸正轉停止。

6、修改這一部分梯形圖控制程式,去掉其中的“換刀完成”訊號TBACK,改用機械手“返回完成”訊號(MANBACK)代替。因此機械手不受刀庫旋轉的干擾和影響。

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數控系統型號:FANUC 0i-TC

PMC故障現象:

在自動加工時,出現2012報警,加工程式終止。

(“2012 CHUCK UNCLAMP”卡盤沒卡緊 )

原因分析:

根據“卡盤沒卡緊”的報警提示資訊,檢查卡盤時發現確實沒有卡緊工件。

根據機床工作原理,卡盤的卡緊是電池閥控制,PMC的輸出Y49。1透過一個直流繼電器控制此電磁閥,如圖所示,利用DGNOS PARAM功能觀察PMCY49。1的狀態,在卡盤卡緊時其狀態為“1”沒有問題,那麼可能是繼電器R16或者電磁閥Z16損壞,測量繼電器R16線圈上有24V電壓,但其常開觸點卻沒有閉合(測量觸點兩端有AC110V電壓),說明繼電器R16損壞。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

故障檢測處理步驟:

更換繼電器R16,機床恢復正常。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

數控系統型號:FANUC BESK 7CM

PMC故障現象:

當執行換刀動作指令M06時,主軸不能定向,也不能換刀,又按照下一把刀具的程式繼續加工,但是沒有顯示任何報警資訊。

原因分析:

換刀完成訊號異常(一直存在),致使PMC跳過換刀動作。

故障檢測處理步驟:

1、正常時,換刀指令M06發出後,控制元件G3的引腳2為高電平,執行換刀動作,24V電壓不送出;當換刀完畢後,引腳2變為低電平,發出“換刀完畢”訊號,並送出24V電壓。

2、結合故障現象,檢查PC輸出板,發現G3異常。引腳2總是處於低電平,輸出24V電壓,將“換刀完畢”訊號送出,致使PMC跳過換刀動作,直接去執行下一把刀具的加工程式。此時刀具尚未交換,容易發生碰撞,損壞機床和刀具。

3、拆下G3晶片,經檢測證實其已經損壞。

4、G3是一隻幹簧管繼電器。去市場購買此配件進行更換。

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數控系統型號:FANUC 0i-MC

PMC故障現象:

加工完某一工件後,轉動刀庫並檢查刀具是否破損。再加工下一個工件時,不能執行換刀動作,而直接使用主軸原來的刀具。

原因分析:

可能是轉動刀庫時造成系統資料紊亂,以致PMC無法判斷主軸上的刀號是否為目標刀號。

故障檢測處理步驟:

1、檢查刀庫的機械部分,在完好狀態。

2、換刀部分有關的程式是:

從電氣圖樣中查到#1001對應地址是G0054。1。當轉動刀庫時,觀察到梯形圖中C0006的資料也在改寫。當C0006的資料正好和換取的目標刀號一致時,就出現換刀錯誤。

3、對比另一臺正常機床,可知用C0006作為主軸上的刀號是錯誤的。D0420的

資料才是換刀後主軸刀號暫存器資料,應該用D0420代替C0006。

4、故障處理按以下步驟進行:

(1)在計算機中安裝FANUC-LADDER-3程式設計軟體。

(2)透過CF卡將PMC程式傳入計算機。

(3)在計算機中修改程式,將有關程式段的C0006換成D0420,並儲存。

(4)將修改的程式再回傳至機床。

(5)重新啟動機床,檢查所修改的程式是否正確。

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數控系統型號:FANUC 18i

PMC故障現象:

在加工過程中,發現Y軸(垂直軸)精度異常,誤差一直在變化,最小在0。006mm左右,最大可達到1。400mm。

原因分析:

1、重複定位精度誤差過大

2、補償引數不合適

3、絲槓磨損

4、檢測元件位置檢測異常

故障檢測處理步驟:

1、檢查G54工件座標系,已經按要求設定。

2、在MDI方式下,已G54座標系執行一段程式:

G90 G54 Y80 F100 M30

當執行結束時,CRT上顯示的機械座標值為-1046。605。記下這個數值後,在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句。待機床停止時,發現此時機械座標值為-1046。992,同第一次執行後的顯示值相比,相差0。387mm。

3、反覆執行這條語句,將Y軸點動到不同的位置,所顯示的數值不正確。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差與顯示器上的誤差基本一致,從而認為故障是因為Y軸重複定位誤差過大。

4、對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新調整補償引數,都沒有效果。於是檢查光柵尺,也沒有發現問題。

5、進一步觀察,發現Y軸為垂直方向的軸,當Y軸的抱閘鬆開時,Y軸就向下滑動,造成了超差。

6、對機床的PMC控制程式進行修改,即在Y軸抱閘鬆開之前,先把Y軸使能加上,再鬆開抱閘;而在抱閘夾緊時,待軸夾緊後,再將Y軸使能去掉。這樣避免了Y軸下滑,是故障得以排除。

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數控系統型號:FANUC 0T

PMC故障現象:

用手撥動尾座頂針開關時,尾座頂針不能收縮。

原因分析:

1、頂針收縮訊號沒有進入PMC訊號

2、PMC程式條件不滿足,PMC沒有輸出

故障檢測處理步驟:

1、檢視機床的電氣圖樣,PMC輸入端子上的X20。1是尾座頂針向前的按鈕,X20。3是尾座頂針向後的按鈕。

2、從顯示器中調出PMC梯形圖,按下X20。1所連線的按鈕,此時內部繼電器R531。7狀態為“1”,而D464。6狀態為“0”。因此輸出繼電器Y80。2的狀態為“0”,導致尾座頂針不能收縮。

3、在PMC梯形圖中,D464。6是機床尾座的設定引數,按照控制要求,此時的狀態應為“1”

4、在MDI方式下,調出機床的D引數,將D464。6設定為“1”後,尾座頂針收縮正常,故障得以排除。

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數控系統型號:FANUC 0i-MB

PMC故障現象:

機床在換刀時,經常出現“亂刀”現象。

原因分析:

1、刀具表的資料錯亂。

2、PMC程式異常。

故障檢測處理步驟:

1、進行刀庫返回參考點的操作,並在MDI(手動資料輸入)方式下,重灌刀庫表的資料。然後在MDI模式下,執行以下程式:

G30 G91 Z0;T1;M6;T2;M6;T3;M6;M99;

2、在程式執行時觀察游標的變化,並注意主軸刀號、換刀動作、刀具表資料是否正常。在觀察中,發現M6單節未能執行。此時刀具表的資料已經亂了。

3、為了確認故障原因,在以上試驗程式的各段之間,分別新增2S的延時程式段G04 X2,試驗後還是沒有找到故障的線索。撥動手輪,在JOG點動方式下,執行進給軸移動指令,進給軸出現快速移動的不正常現象。

4、綜合以上情況,初步判斷梯形圖有缺陷,編制的程式不合理,有時出現一些意外動作。也可能是PMC的程式受到某種干擾,原始程式被破壞。

5、因機床尚在保修期內,遂與製造廠家聯絡,對方重新提供機床的控制程式。重灌程式後,機床恢復正常工作。

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數控系統型號:FANUC 0MC

PMC故障現象:

加工時外部電源突然斷電,通電後重新起動機床,回零點、快進、手動進給等各種動作都不能執行,CRT上還顯示#417、#427、#437報警。

原因分析:

#417、#427、#437報警表示X、Y、Z伺服軸引數設定錯誤。

故障檢測處理步驟:

1、檢查數控系統的引數,發現引數大量丟失,只好全部重新輸入。通電後再試執行,機床主要部分可以工作,但有多項功能不能完成,例如:

(1)排屑器不工作(改用相應的M程式碼指令也不行)。

(2)吹氣冷卻刀具功能不能實現。

(3)主軸的速度不正常。無論主軸給定的速度是多少,主軸的高速指示燈都一直亮著。在輸入M03S400、M03S500等低速指令後,主軸的實際轉速竟達到了2000r/min。

2、根據以上的多種故障現象,檢查機床是否存在硬體故障,檢查的情況如下:

(1)控制排屑器電機的繼電器MS7線圈沒有工作電源,不能吸合。

(2)在按下SW273按鈕,或輸入程式碼M07時,控制吹氣冷卻功能的小型繼電器S181不能閉合。

(3)主軸的高、低速換擋齒輪,是由NC系統發出指令,控制液壓閥通斷,進而控制換擋齒輪進行位置變換。換擋動作完成之後,高檔限位開關LS6或低檔限位開關LS7動作,送回換擋資訊。但是主軸一直固定在高檔位,且限位開關LS6的指示燈S04B一直亮著,說明換擋指令沒有送到電磁閥。

3、檢查機床控制系統中的軟體:

(1)透過機床的自診斷功能進行檢查。當按下與以上故障有關的按鈕時,NC的輸入訊號X000。x~X022。x均有反應,但是它們所對應的輸出訊號Y048。x~Y086。x卻沒有變化。據此可知,基本上可以肯定NC系統的軟體存在故障。

(2)按下功能鍵DGNOS/PARAM,調出機床的PMC梯形圖,以便在監控狀態下查詢、分析以上故障所對應的內部繼電器是否正常。其中,吹氣冷卻功能開關對應的梯形圖如圖所示。

FANUC常見故障利用PMC分析,一針見血

結合機床的控制原理進行分析後,得知:

a。要使內部繼電器Y050。2(其功能是控制吹氣冷卻刀具)動作,繼電器R843。6必須得電。

b。要使R843。6得電,R872。2必須閉合。

c。要使R872。2閉合,輸入觸點X022。2和R914。7都要閉合。

d。內部繼電器R914。7的得電,受到PMC引數D427。4~D427。7的控制

檢查發現,PMC引數D427。4的狀態為“0”,導致R914。7不能得電,最後導致繼電器Y050。2不能閉合。

4、將引數設定介面中的PWE設為“1”,然後修改梯形圖中的PMC引數D427。4,使其狀態為“1”。再檢查吹氣冷卻刀具功能,發現已經恢復到正常狀態。

5、其他各種故障,也按照這種方法查詢梯形圖中相關程式和存在的問題,然後修改PMC引數,直至功能正常。

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數控系統型號:FANUC BESK 7CM

PMC故障現象:

機床進行自動換刀時,出現#23報警。

從維修說明書中可知,#23報警提示機械手75°迴轉行程開關存在故障。

原因分析:

1、機械手迴轉行程開關故障。

2、訊號沒有送進PMC。

3、PMC輸入模組故障。

故障檢測處理步驟:

1、機械手75°迴轉有兩個行程開關,對它們進行檢查,都完好無損。

2、用刀庫中的極限開關SQ4和SQ5、操作面板上的旋鈕開關SA14代替75°迴轉行程開關進行控制,故障現象不變,這進一步說明故障不是由行程開關所引起。

3、檢視電氣原理圖,兩隻行程開關透過37#、38#、41#、42#導線和插接件連線到PMC的輸入模組。檢查連線導線和插接件,都在完好狀態。懷疑PMC輸入模組不正常。

4、試更換PMC輸入模組後,#23報警消失,故障得以排除。

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數控系統型號:FANUC 0MC

PMC故障現象:

在加工過程中,CRT上出現“未準備好”的報警,機床自動停機,不能再起動了。

原因分析:

1、外部起動條件不滿足。

2、PMC硬體故障。

故障檢測處理步驟:

1、開啟電控櫃檢查,聞到了一股焦糊味。仔細檢查發現,PLC的I/O板上有一個積體電路損壞。

2、檢視電路圖,該積體電路的控制物件是機床訊號燈,對機床的工作沒有直接影響,只是某些動作不能指示。

3、在沒有元器件替換的情況下,暫時將這個積體電路拆除,機床恢復正常工作。

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