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一個不起眼的單向閥,連續造成2起冷凍機事故,前後僅2周

簡介在第一次檢修時,因為油分離器使用時間較長,故將出現事故的機頭,歸因為油分失效,而沒有徹底檢查整個供油系統,就導致油分離器正常後,暫時供油正常,而運轉一段時間後,出現了再次打爛活塞的事故出現

單向閥冷凍後卡滯會造成什麼影

今天凱德利冷水機小編分享的這篇事故,跟壓縮機有關係,

凡是生產中用到製冷裝置的都曾接觸過,

這起事故造成壓縮機活塞損毀,連桿折斷,極為嚴重。

更讓人難受的是,經過維修工的維修,修好壓縮機後,再次運轉2周後,又出現一樣的問題!

另一機頭的活塞及連桿也被打斷!

一個不起眼的單向閥,連續造成2起冷凍機事故,前後僅2周

下面凱德利分析下事故原因及解決方式,希望引起行業朋友警惕。

這是一個冷庫,使用並聯的壓縮機系統,壓縮機內部構件損毀的原因,可能是壓縮機內部進水,缺油,混入雜物等。而透過第一次維修工檢修時發現,油分離器分離效果較差,造成系統大量潤滑油回不到儲油罐,造成缺油,進而引起機頭缺油,零件幹磨,打爛活塞。

而更換了油分離器後,儲油罐及機頭供油好轉,暫時恢復正常運轉,

,只是暫時!!

維修工第一次在檢查維修中,只是對油分進行更換,並未徹底檢查輸油系統,導致再次出現事故。而這兩次的事故源頭,

竟然是因為油罐單向閥進入雜物,

導致供油壓力下降,無法滿足機頭用油壓力。

一個不起眼的單向閥,連續造成2起冷凍機事故,前後僅2周

在第一次檢修時,因為油分離器使用時間較長,故將出現事故的機頭,

歸因為油分失效,

而沒有徹底檢查整個供油系統,就導致油分離器正常後,暫時供油正常,而運轉一段時間後,出現了再次打爛活塞的事故出現。

由於維修工的不謹慎,導致相同事故出現兩次,實在令人難受,損毀壓縮機,意味著多了幾萬塊的維修成本,尤其對於車間負責人,悔之晚矣。

那麼回顧下這起冷水機事故,到底能給我們帶來哪些安全啟示呢?

1、車間製冷裝置操作員,一定要定時檢查裝置各項狀況,尤其是管道高低壓、油位狀況,他們會因為物理原因,超限甚至發生爆炸、損毀裝置等。

2、需要定期更換冷凍機油,並保證優質執行良好。

3、對於機組乾燥器、油分離器、管道閥門等進行週期性檢查,保證符合生產規定。

4、加強對於操作員工的安全培訓,無論生產還是維修作業人員,對此進行安全培訓必不可少。

一個不起眼的單向閥,連續造成2起冷凍機事故,前後僅2周

5、儘量使用廠家提供的維修渠道,由於維修工技術參次不齊,可能會因為技術欠缺造成二次事故出現。

你可能想象不到,一個小小的單向閥也能導致連續兩次讓壓縮機癱瘓,讓本該正常的生產停滯,給企業造成難以估量的損失。

再此凱德利冷水機小編提醒行業朋友一定要安全生產,合理使用裝置。

我是凱德利冷水機,用心分享工業冷水機知識,歡迎關注我。

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